西門子810D數控系統維修本身的穩定性,故障率也低極低。在實際應中,配置西門子810D系統的數控設備工作效率也比較穩定,不易出現故障,另外,據凌科對相關設備的調試和維修發生,西門子810D維修所發生的大部分故障都是在安裝調試還有使用過程中出現的。以下幾個不同類型的維修實例,具有好的代表性。也值得參考。
西門子810D數控系統維修案例
西門子810d數控系統維修經典案例一
故障現象及問題描述:一臺810D系統的TH5840加工中心,在調試中出現NCU報警,同時還出現PS和PF紅燈亮的現象。設備的報警號是“12460”
故障檢測經過:經查閱診斷手冊,凌科自動化科技人員初具判斷提示報警來自“用于循環程序定義擴展的內存不足”。初其修改并刪除新的加工程序,報警依然未能消除,進一步調整程序數目等相關機床參數故障依舊如幫,所以能夠基本排除程序內存本身的原因。
,根據報警出現的頻次,且IM361接口模塊的SF燈亮,技術人員懷疑故障和信號干擾有關,進一步檢查IM361連接電纜,發現電纜屏蔽不良,所以重新了做IM361的連接電纜屏蔽層。報警成功消除。
西門子810d數控系統維修經典案例二
故障現象及問題描述:一臺810D系統的TH6363臥式加工中心,全閉環控制,在調試中Z軸坐標值顯示漂移(實際上Z軸并沒有移動),報警信號是“25050”。
故障檢測經過:初具判斷該報警產生的直接原因是NCK對于坐標軸的每個插補點(設置點)。然后西門子810d數控系統維修人員根據內部模型計算出實際值。
進一步采取的診斷,具體過程是:先檢查機床數據36400及32200的設置值正常;再將Z軸的伺服、電纜、光柵尺與X軸對調,報警出現在X軸;
然后,取消將Z軸全閉環,設置為半閉環,報警消除。
綜合判斷是因為全閉環控制引起的報警,在之前檢查Z軸光柵尺的測量頭及光柵尺電纜的連接均正常,但電纜的屏蔽線連接不良,在重新做好電纜的屏蔽后,報警消除,機床恢復正常運行。
西門子810d數控系統維修經典案例三
故障現象及問題描述:一臺810D系統的TH42160龍門加工中心,具有X、Y、Z三個進給和一個刀庫T四個伺服軸。出現Z軸電機超溫報警,伺服驅動器上報警紅燈亮。
故障檢測經過:初步判斷是Z軸電機溫度傳感器不良或者是Z軸電機反饋電纜連接問題。
在診斷過程技術人員先將Z軸伺服驅動器與一臺正常工作的同型號TH42160龍門加工中心對調,故障的Z軸伺服驅動器報警紅燈熄滅。
經觀察,刀庫T軸和Z軸共用一塊雙軸伺服驅動器,技術人員進一步檢測發現電纜插頭中滲進很多的冷卻液,把后蓋沁中也滲進很多冷卻液,編碼器也被浸泡腐蝕。,更換T軸電機故障消除。
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